焕新升级 降本增效 | 连城数控单晶炉低氧拉晶方案再创新篇章

2023-11-08

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近日,连城数控推出单晶炉全新一代低氧方案2.0,可节约30%化料时间并实现系统自动控制降功率,运行效率更高;同时该方案在现有连城单晶炉产品上即可改造升级。


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持续探索 聚焦客户价值


面对N型电池产品的转型需求趋势下,低压控氧拉晶方案在大尺寸热场拉制大尺寸规格晶棒的生产环境下,提升晶体品质依然是行业不断追求的目标,连城数控持续不断探索在现有设备上改造升级,致力于为客户创造更具价值的产品设备。经过不断测试目前已掌握大尺寸晶棒低氧拉晶新策略,搭配单晶炉智能控制系统实现更优结果。


AI智能一键拉晶


更少的人力成本,减少三分之一的一线员工数量,极大降低人力资源成本。

采用先进CCD、视觉传感器,实时检测算法,消除人工操作时产生的误差,更高精度,更短操作时间。

在全自动设置ROI基础上,可以针对不同的炉型、棒型、导流筒结构进行简单灵活的调整。

数据检测稳定可靠,用于反馈控制系统,有效提高产品的质量。

独立自主研发,拥有完全自主知识产权的软件、算法系统。


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焕新升级 创新造就突破


通过改变加热模块,创新的加热设计与布局使得晶体生长过程中氧的析出得到有效控制。这不仅是低炉压控氧的再次突破,而且是大尺寸晶棒控氧难题上的低成本创新突破。


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- 全熔检测可用于复投时机判断、熔料功率自动给定-


近日,连城数控已通过实验顺利拉制出头部氧含量小于9.5PPM的12吋晶棒(投料量950KG)。与此同时,连城自研的“一键拉晶”系统确保了设备高效的自动化运行。在视觉与逻辑算法支持下,基于深度学习技术,对图像中的料块与熔液精准分割、实时统计,可输出实时的熔液占比,并自动进行功率调整,精准判断复投时机,可节约拉晶过程的调温时间。


连城数控将继续以客户价值为中心,用优质的产品及服务,推动行业技术革新,为客户带来超越预期的价值,让高效可靠的产品应用于行业快速发展。


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